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來自創(chuàng)新支撐的力量 ——中國石油大慶油田天然氣分公司二氧化碳產(chǎn)量超產(chǎn)紀實

2024-12-12 11:00:00    來源:能源科技

吳天鑫

913日,中國石油大慶油田天然氣分公司紅壓凈化裝置12米高的三層平臺上,崗位員工正在調(diào)節(jié)胺液空冷器溫度,配合主控室控制胺液循環(huán)量,有效提升裝置二氧化碳回收率。今年年初以來,天然氣分公司知難不畏難,開足馬力忙生產(chǎn),截至目前,已生產(chǎn)二氧化碳20萬余噸,相比去年,總產(chǎn)量超了18.5%,創(chuàng)歷史最好水平,年底有望突破30萬噸。這是科技創(chuàng)新給予了該公司迅速發(fā)展的力量。

精益求精,亮眼數(shù)據(jù)吹響上產(chǎn)保供沖鋒號

“要錨定打造一條顏色更亮、清潔替代率持續(xù)向上的成長曲線攻堅突進”“全鏈發(fā)展CCUS產(chǎn)業(yè)”“2024年二氧化碳注入量達到30萬噸以上”……大慶油田當好綠色低碳轉(zhuǎn)型標桿的決心擲地有聲,路徑清晰靠實。

“此前,分公司二氧化碳年產(chǎn)量最高20萬噸,‘超30萬噸’是個嶄新目標,超50%的增量對于我們來說有著很大考驗。我們轉(zhuǎn)變思想觀念,將裝置的核心目標由天然氣凈化轉(zhuǎn)變?yōu)槎趸忌a(chǎn),積極探索最大產(chǎn)能上限,將生產(chǎn)任務分解到每套裝置、每一天。日跟蹤、周匯報、月分析,有針對性地開展裝置優(yōu)化工作,推動解決影響制約生產(chǎn)的瓶頸問題,‘斤兩必爭’全力提高產(chǎn)量?!碧烊粴夥止靖笨偣こ處煂O勝勇說道。

作為大慶油田CCUS產(chǎn)業(yè)鏈建設的主力軍,天然氣分公司像抓油氣業(yè)務一樣抓新能源業(yè)務,統(tǒng)籌部署,細化措施,全力提高二氧化碳捕集、液化能力,為油田注入驅(qū)油、非常規(guī)油氣勘探開發(fā)備足原料。

“建立健全三級溝通機制”“開展脫碳裝置規(guī)律考核”“推行安全隱患‘吹哨人’獎勵機制”……從上下游溝通協(xié)調(diào)到生產(chǎn)運行,再到安全管理,一項項措施、經(jīng)驗方法在天然氣分公司落實落地。據(jù)該公司設備技術(shù)部副主任張希彬介紹,今年,徐深9凈化裝置負荷率持續(xù)保持99%以上,紅壓凈化裝置外供氣含碳量低至0.2%,乙烯二氧化碳液化裝置液化率提高2%,該公司二氧化碳產(chǎn)量僅半年就超出了去年總量。一個個亮眼數(shù)據(jù)為油田注入任務完成打了一針“強心劑”。


創(chuàng)新實踐,智能化塑造上產(chǎn)新優(yōu)勢

823日凌晨132分,天然氣分公司徐深天然氣9凈化廠主控室內(nèi)電腦顯示吸收塔填料層壓差升高至6KPa,屏幕上消泡劑自動加注閥閃爍啟動,20秒后自動關(guān)閉顯示由“綠色”變?yōu)椤凹t色”,但壓差下降不明顯,5分鐘后自動重復此項操作,壓差恢復到正常值。副操李英文說“這個功能好。再生塔發(fā)泡是我們脫碳裝置最為常見的故障,以往都需要到現(xiàn)場操作,開閥、加注、關(guān)閥……一次操作下來得20多分鐘,多的時候一天要進行七八次?,F(xiàn)在可好了,裝置實現(xiàn)智能化后系統(tǒng)就自動處理了,不僅降低了勞動強度,處理上也更迅速、更精準了!

智能化升級是穩(wěn)產(chǎn)上產(chǎn)的必由之路。為最大限度提高產(chǎn)量效益保障注入,天然氣分公司打破傳統(tǒng)思維的桎梏,創(chuàng)新實踐,將長輸管道智能化建設經(jīng)驗植入脫碳生產(chǎn)裝置,集分公司合力,歷時近一年成功打造徐深9天然氣凈化廠智能化1.0版本,實現(xiàn)了凈化裝置智能化0”到“1”的突破,為效益生產(chǎn)、高效生產(chǎn)注入了新的活力。

“前期我們充分認知裝置,分析研判工藝特點,結(jié)合管理要求、技術(shù)規(guī)范及生產(chǎn)實際,靶向針對頻繁操作、經(jīng)驗操作制訂智能操控方案,編寫復雜邏輯運算,植入控制系統(tǒng),做到生產(chǎn)過程操控‘真智能’?!痹摴居蜌饧庸な箨牬箨犻L劉博介紹。目前,徐深9天然氣凈化廠原料氣調(diào)配、胺液流量調(diào)控等6項核心功能均實現(xiàn)智能控制,員工操作頻次減少,裝置運行可靠性、運行精度進一步提升。今年已捕集二氧化碳11萬余噸,超計劃12.5%、同比增長31.5%,減少的二氧化碳排放相當于90余萬棵大慶地區(qū)常用樹種20年的碳匯量。


解放思想,老裝置煥發(fā)新活力

“下游需求緊急調(diào)整,每日增加170噸。4181945分,乙烯二氧化碳液化班副班長王樹慶、工藝技術(shù)員王渤接到通知緊急從家中趕來組織生產(chǎn)調(diào)整,從協(xié)調(diào)上游氣量供給,到設備啟運、裝置參數(shù)調(diào)整,再到統(tǒng)籌拉運車輛裝車計劃,一直忙到次日凌晨,確保了第二天滿足下游氣量需求。這類事情對這個班組來說是常事。受上游供氣和下游需求影響,生產(chǎn)運行存在很大的不確定性,他們加強上下游溝通聯(lián)絡,建立了“氣量協(xié)調(diào)群”“拉運車輛協(xié)調(diào)群”,并推行日溝通機制,科學平衡供需,精準保障供應。

乙烯二氧化碳液化裝置主要回收大慶石化公司二氧化碳尾氣,液化后用于油田注入,建設初期定位為短期運行,91%的設備均為老裝置,運行管理上需要精之又精、細之又細。年近60歲的儀表技術(shù)員劉濤眼睛有點兒花,經(jīng)常拿著“放大鏡”奔走在廠區(qū)各個角落,看數(shù)據(jù)、查異常;空冷器水泵損壞影響產(chǎn)量,崗位員工孫亞臣心里急,主動捋著管線流程絞盡腦汁找辦法,讓空冷器重新恢復了備用……大家勁往一處使,主動履責盡責,精細管理,讓老裝置煥發(fā)了新活力。

創(chuàng)新思路方法,挖掘這套老舊裝置的潛能,一直是天然氣分公司的重要課題。“我們分公司各部門對裝置深入排查,與大隊聯(lián)動開展專項分析診斷會,一個單元一個單元地梳理,制訂問題治理手冊,逐步解決了氨壓機遠傳儀表跳變、二氧化碳管線凍脹等問題,摸清了老設備的脾氣。”天然氣分公司油氣加工二大隊副大隊長顧寶龍說,“今年此裝置運行質(zhì)效不斷提升,已累計液化二氧化碳6萬余噸,月均產(chǎn)量超去年總量。

夕陽西下,夜幕降臨。天然氣分公司各站場燈火通明,干部員工們還在繼續(xù)奮斗,為實現(xiàn)二氧化碳產(chǎn)量超30萬噸的目標而努力。“看著產(chǎn)量數(shù)字一天天增長,我們心里特別有成就感。雖然有時候會遇到難題,但我們相信,只要手握創(chuàng)新利器,精細管理,就沒有克服不了的困難!”顧寶龍感慨地說。

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